最近,隨著國內(nèi)企業(yè)全面復工復產(chǎn),為了確保年度生產(chǎn)任務保質保量地完成,航天科工集團二院充分運用智能化手段為生產(chǎn)提速。
“機械臂夾取鋼筆狀毛坯件,貼近砂帶打磨,送檢合格后產(chǎn)品交付。”近日,航天科工集團二院某研究所工作人員利用前期研發(fā)的全自動打磨機器人,對某型雷達關鍵設備進行精細打磨。筆者在現(xiàn)場看到,不到3分鐘毛坯件就自動打磨成功。該所設計師韓華濤說,面對工廠人員不足、任務繁重等實際情況,這款機器人為企業(yè)復工復產(chǎn)送上“神助攻”。
過去,產(chǎn)品打磨主要靠人工操作,打磨速度慢、勞動強度大、產(chǎn)品質量低,還會產(chǎn)生噪聲、粉塵等污染。為此,去年年初,韓華濤就開始琢磨用機器人代替人進行生產(chǎn)。
說干就干。經(jīng)過6個月的艱苦研發(fā),一款全自動打磨機器人誕生。但在試用過程中,韓華濤發(fā)現(xiàn)加工出來的產(chǎn)品合格率偏低,經(jīng)過排查,原因是機器人打磨力度控制不穩(wěn),導致廢品率居高不下。
“我們的產(chǎn)品價格不菲,經(jīng)不起浪費。”隨后,他帶領團隊成員到國內(nèi)相關企業(yè)走訪調(diào)研,學習先進的人工智能技術。最終,他們確定采用浮動力控技術,一舉解決了機器打磨力度控制不穩(wěn)的難題,產(chǎn)品合格率顯著提高。
打磨的難題解決了,如果能讓機器人自動完成檢測工作,就會事半功倍。韓華濤又迸發(fā)新的創(chuàng)意:采用工業(yè)相機對打磨后的產(chǎn)品拍照,再將照片導入電腦計算產(chǎn)品誤差。
然而,這種方式并不理想,受到粉塵等因素影響,產(chǎn)品計算數(shù)據(jù)一直不準確。
有人提出:能否采用高精度千分表進行測量?隨即,他們把兩只高精度千分表安裝在產(chǎn)品的兩端,產(chǎn)品旋轉一周后就能準確計算出產(chǎn)品誤差。不久后,一款集打磨與檢測于一體的機器人問世,設備投入市場后,受到不少業(yè)界同行的肯定。
“目前,這款全自動打磨機器人每天能生產(chǎn)和檢測500個產(chǎn)品。相信有了這款‘神器’,年度生產(chǎn)任務肯定能完成。”韓華濤說。